中山化工廠以生產(chǎn)電子化學(xué)材料產(chǎn)品為主,該公司擬對生產(chǎn)裝置進行技術(shù)改造,改造后其排放廢水主要污染因子類型、特征和數(shù)量與生產(chǎn)現(xiàn)狀比較均發(fā)生了較大變化。為確保廢水達標(biāo)排放,本著環(huán)?!叭瑫r”的原則,公司擬配套進行化工廢水處理裝置擴建改造,以滿足主體工程改造的需要。受公司委托,漓源環(huán)保為其制定了化工廢水處理方案,以下為具體工藝說明。
各廠所排高濃度(COD)有機廢水,經(jīng)廠區(qū)管網(wǎng)匯入到原集水池,再經(jīng)原平流式隔油池隔除浮油和其它比重(<1)較小且難溶于水的雜質(zhì)(如活性炭粉末等)。廢水經(jīng)隔油后進入到原吸水池,同時進行水質(zhì)、水量初步調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)后的廢水經(jīng)提升泵送至新建預(yù)沉池,在預(yù)沉池中加入高效凝聚劑PAC進行化學(xué)混凝,除去大部分包括脂類物質(zhì)在內(nèi)的難溶于水的細小懸浮物,預(yù)計COD去除5%,出水COD削減至35490mg/L。斜板(管)沉淀池具有生產(chǎn)能力大、處理效率高、停留時間短、占地面積小等特點,考慮工廠現(xiàn)有可供技改利用的場地有限,本設(shè)計選用斜板沉淀池作為預(yù)沉池,其表面處理負荷0.31m3/m2.h。
為穩(wěn)定厭氧處理負荷,進一步調(diào)節(jié)廢水水質(zhì)、水量,同時方便調(diào)節(jié)廢水氮磷比,因此在此化工廢水處理方案中設(shè)計新建厭氧調(diào)節(jié)池一個,設(shè)計廢水停留時間16小時。
考慮到處理的有機廢水具有高濃度(COD)的特性,在此化工廠廢水處理方案中設(shè)計采用厭氧-好氧二段處理法,一階段采用厭氧消化工藝,二階段采用好氧生化處理。
對于高濃度的有機廢水采用厭氧消化工藝具有以下優(yōu)點:
①可以直接處理基質(zhì)濃度很高的廢水,運行負荷高;
②與好氧生化法對比,所需的氮、磷營養(yǎng)物較少,且不需充氧,故耗電也少;
③由于微生物代謝合成的污泥比好氧生化法少,達到一步消化,故可降低污泥處理費用;
④與好氧生化法比,可以在較高溫度條件下運行。當(dāng)利用高溫消化時,其處理效率會大大提高。
廢水經(jīng)厭氧工藝直接處理后,預(yù)計COD消減率93%,將COD濃度降至2500mg/L,仍然較高,仍需采用好氧生化處理,以確保廢水達標(biāo)排放。
化工廢水處理濃度高,需要更有經(jīng)驗的環(huán)保公司來處理,漓源環(huán)保12年工程經(jīng)驗,確保污水排放達標(biāo)!
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