漓源環(huán)保對某機械有限公司切削液廢水處理設(shè)施改造的實際案例進行了探討。為了處理切削廢液和廠區(qū)生活廢水,該公司此前建設(shè)了一套工業(yè)廢水處理系統(tǒng)。該處理系統(tǒng)采用了“氣浮+鐵碳微電解+芬頓化學氧化+混凝沉淀”作為預處理工藝,先去除切削液廢水中的大部分石油類污染物,再通過強氧化還原反應將廢水中難降解物質(zhì)進行斷鏈分解,蕞終轉(zhuǎn)化成小分子,再交給后續(xù)生化處理系統(tǒng)進行處理。因現(xiàn)有預處理系統(tǒng)加藥量過大,運行成本過高,特委托廣州漓源環(huán)保技術(shù)有限公司對切削液廢水預處理裝置進行改造。根據(jù)其提出的工藝試驗和工藝改造方案,該裝置進行了相關(guān)改造,運轉(zhuǎn)結(jié)果表明,出水檢測均能達到廢水綜合排放標準。
該機械有限公司的廢水主要來源于加工車間廢棄的切削液、生活廢水和雜用水。本系統(tǒng)設(shè)計總進水量是兩種廢水的總排放量,加工車間產(chǎn)生的切削液廢水主要通過專用管道收集進入調(diào)節(jié)槽。對切削液廢水成分進行檢測分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn),廢水中含有大量的有機物。
切削廢液采用間歇排放方式,平均流量僅有8m3/d,但CODCr值很高,保持在17000~36000mg/L,如果直接與生活廢水混合,將會直接沖擊生化處理系統(tǒng),故需要對切削廢液廢水單獨進行預處理。結(jié)合切削廢液分排放規(guī)律,該項目在設(shè)計時采用批處理,處理時間為每天1次。
處理流程如下:首先將廢水從泵中提升至氣浮機去除大部分石油類物質(zhì)和懸浮物,然后加入適量的硫酸溶液調(diào)整pH值,之后進入鐵碳微電解裝置,再與RO濃水混合進入化學氧化反應器進行篙級化學氧化(芬頓)反應,之后加入PAC并加堿調(diào)整pH為堿性,蕞后再加入PAM經(jīng)過混凝沉淀,尾水再輸送至生化處理系統(tǒng)中與生活廢水混合同步處理。
當切削液廢水處理改造完成后,該項目及時進行調(diào)試運行。調(diào)試運行發(fā)現(xiàn),該工藝對切削液廢水的預處理效果非常穩(wěn)定。加工車間的切削液廢水經(jīng)過批處理以后,廢水中的有機污染物得到有效去除,確保后續(xù)廢水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。處理后的切削液廢水,其COD平均值由26225mg/L降至3788mg/L,去除率高達84.8%。
在金屬加工切削液廢水處理過程中,廢水中的CODCr可由26225mg/L降至3788mg/L。在切削液廢水處理過程中,先處理以后再進入生化處理系統(tǒng)中與生活廢水混合同步處理,這樣可以避免對生活廢水系統(tǒng)的沖擊影響,其系統(tǒng)出水滿足了《廢水綜合排放標準》(GB8978-1996)規(guī)定中一及排放標準的要求。
在金屬加工切削液廢水處理過程中,采用批處理的方式,其處理工藝流程較為簡單且運轉(zhuǎn)靈活,處理池還具有調(diào)節(jié)、絮凝、破乳等作用,這樣可以大大降低噸水運行費用,故非常適合于處理高有機物的水基切削液。在污泥處理過程中,經(jīng)高分子絮凝劑進行調(diào)理凝集后的混合污泥,可以采用廂式壓濾機進行壓榨,達到脫水的目的,系統(tǒng)運行較為穩(wěn)定。脫水后,其污泥含水率為75%左右。
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